在脱硫石膏烘干机工作过程中,脱硫石膏烘干机工艺系统复杂,影响石膏含水率的因素比较多,各因素之间又存相互影响。
通过对脱硫系统石膏含水量大的原因分析,在运行实际过程总结经验、分析原因。
烟气含灰量含硫量大、石灰石品质、设备故障、氧化风量不足等等干扰了塔内脱硫化学反应的正常进行,影响了石膏的结晶和生长,使石膏结晶体颗粒大小、形状发生变化,造成真空皮带机滤布堵塞是引起石膏脱水困难的根本原因。
另外,废水的排放程度、pH值波动范围大也是影响大颗粒石膏的形成的原因之一。
新兴机械在实际运行中发现一个解决问题的简单办法,只需停运系统8个小时左右或者不需停运就能解决的办法,以供大家参考:
首先,将脱水困难的塔停止脱水,降低吸收塔液位至最低,对氧化风管进行一次彻底冲洗,时间大约15分钟,同时申请减小烟气量,减少供浆量,保持合理的燃煤硫分。
然后利用地坑泵加入以前脱水效果好时的石膏,加入量大概在10-15吨左右,密度可以提高到1150-1200kg/m3左右。
6-8小时后重新脱水,效果得到改善,状况得到纠正。
此种方法我们经过多次试验,近一年来出现过几次石膏脱水困难的问题,都在极短的时间内解决了。
想想其中的原理:也就是不管什么原因将塔内的平衡破坏了,重新补充一次晶种恢复原来的环境,建立起塔内的平衡,问题也就解决了。
此种方法仅供参考,具体情况还有具体分析。
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